凝汽器膠球清洗裝置系統(tǒng)內(nèi)水垢的形成和水垢對汽輪機運行的影響
凝汽器膠球清洗裝置系統(tǒng)內(nèi)水垢的形成和水垢對汽輪機運行的影響,論述了凝汽器內(nèi)水垢的形成和水垢對汽輪機運行的影響。介紹了膠球清洗裝置系統(tǒng)的工作原理及要求。熱電企業(yè)應用膠球清洗裝置,強化傳熱,增產(chǎn)降耗的目的。
1問題的提出
熱電企業(yè)的凝汽式汽輪機在運行中經(jīng)常會遇到真空逐漸下降的問題,尤其夏季,凝汽器真空對汽輪機運行的經(jīng)濟性影響較大,如其它條件不變,真空度每變化1%,汽輪機的汽耗率平均變化1%~2%。不僅使機組能耗上升,影響機組經(jīng)濟性,還會威脅機組安全,嚴重時還要降低發(fā)電負荷。故一般規(guī)定:排汽壓力升高到0.015Mpa時,應降低負荷,排汽壓力升高到0.03Mpa左右時,應將負荷全部卸完,直至按規(guī)定的條件實行故障停機,直接影響了企業(yè)的經(jīng)濟效益。導致真空下降的主要原因之一是凝汽器銅管內(nèi)壁污垢的形成。并隨著時間的推移逐漸加厚,阻隔了換熱。傳統(tǒng)的方法是停機全面化學清洗或進行凝汽器半面交替清洗(我廠的半側干洗法)、機械清洗法、加阻垢劑等。但化學清洗或進行凝汽器半面交替清洗、機械清洗法,需要在減負荷或者停機的情況下進行,致使發(fā)電量減少,化學清洗、機械清洗還會縮短凝汽器銅管的壽命,增加了清洗的費用。
而膠球清洗裝置優(yōu)點在于無須減負荷,也不需要像我廠干洗那樣進行復雜的措施(有時頻繁的開關閥門等設備,會造成閥門的泄露和設備的缺陷)和將負荷減半來清洗,這些方法都會使我廠的發(fā)電效率下降,提高生產(chǎn)成本。膠球清洗裝置既可以經(jīng)常進行,又能減少化學清洗和機械清洗的次數(shù),并且使管子的清潔度變好,提高凝汽器的真空,降低汽耗。使發(fā)電的效率增高。所以我廠采用膠球清洗的方法來提高汽輪機的熱效率。從而達到了節(jié)能、降耗、增效,確保機組長周期安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟運行,使企業(yè)的經(jīng)濟效益顯著提高。
2凝汽器膠球清洗裝置問題的分析
2.1凝汽器銅管內(nèi)水垢生成的原因及危害
一般電廠多采用井水(我廠常年采用的補水就是井水)、河水作為循環(huán)水,這些天然水中原來就含有能溶解在水中的雜質和鹽類,例如:重碳酸鈣鹽和重碳酸鎂鹽。把這樣的天然水作為循環(huán)水時,天長日久,由于蒸發(fā)損失,要產(chǎn)生濃縮。當濃縮到一定程度,超過了它的溶解度時,碳酸鹽是不能溶于水的沉淀物,水中超過了此限度的部分鹽類就要沉積在凝汽器的銅管內(nèi)壁結成硬質的鹽垢。
根據(jù)流體力學原理,循環(huán)水在銅管內(nèi)流動分為層流和紊流兩種基本形式。銅管內(nèi)流動的循環(huán)冷卻水在外力作用下,以不同的流速流過銅管內(nèi)同一斷面,緊貼管壁的一層,流速很慢(稱為:邊界滯留層)。水中的CaCo3和粘垢易滯留在銅管內(nèi)壁上,形成邊界滯留層。據(jù)有關資料介紹,水冷設備換熱器中水垢厚度>2.16mm時,傳熱系數(shù)平均下降51%,設備運行效率下降50%,而形成水垢時間僅25天。如此短時間內(nèi)造成的嚴重危害,導致凝汽器長期處在低效率中運行。
2.2膠球清洗裝置傳統(tǒng)清洗方法的缺陷
為解決水垢問題,一部分企業(yè)采用停機洗,依據(jù)凝汽器銅管內(nèi)壁結垢的嚴重程度安排清洗次數(shù)。以停機四天計:5萬KW機組為例,損失上100萬,還要支付人工費用。硬垢用酸洗就是處理得當,也要嚴重影響銅管的使用壽命,還不算酸洗帶來的污染問題。清洗完成后又怎樣呢?只能保持一個月,還過不了夏季;另一部分企業(yè)在水中加阻垢劑,也能延遲結垢,但阻垢劑價格昂貴成本太高。
根據(jù)我廠的實際情況,以往采用的種種清洗方法和對策都較之膠球清洗有一定的弊端。現(xiàn)將我廠的膠球清洗法的裝置作以簡單敘述:此裝置由收球網(wǎng)、二次濾網(wǎng)、裝球室、膠球泵和控制裝置等部件組成。使用本裝置清洗凝汽器銅管,是借助水充的作用將略大于銅管內(nèi)徑的海綿膠球循環(huán)擠過凝汽器銅管,對銅管進行擦洗,使用本裝置可在機組不減負荷情況下清洗凝汽器,實現(xiàn)降低凝汽器的端差和汽輪機背壓,提高汽輪機熱效率,降低發(fā)電煤耗,減緩管內(nèi)壁腐蝕,是節(jié)能和改善勞動條件的理想設備。但我廠的膠球清洗裝置系統(tǒng)也同樣存在著一定的不足之處。我廠膠球回收率低,無法清除硬垢。
1、凝汽器水室設計不合理(如圖),不利于膠球的回收,因為軟質膠球進人水室后吸收水份,短時間內(nèi)不可能達到其膠球密度與水的密度相同,p水>p球時,即膠球進入水室后,在凝汽器頂部,同理當p球>p水時,膠球則部分存在于低部陰影區(qū)。這就造成了膠球無法回收。降低了膠球的回收數(shù)量,使膠球不能循環(huán)利用。
2、膠球回收系統(tǒng)的柵格網(wǎng)的清洗角度和柵格網(wǎng)的間隙有一定要求。柵網(wǎng)板的角度要求是與水流的夾角不超過250,收球網(wǎng)間隙,正常間隙為6~7mm。而我廠的柵格網(wǎng)角度>250。膠球有可能卡在柵格網(wǎng)的間隙中,致使膠球的損失。將不能膠球源源不斷地送入清洗系統(tǒng)。
3、我廠膠球的柵格板處的回收管孔,口徑小,并且空間位置不合理(垂直于循環(huán)水出口管)這也是造成膠球回收率較低的原因之一。
4、我廠膠球屬軟質膠球,只能清除凝汽器銅管內(nèi)表面的軟垢,而不能清除其硬垢。針對上述的問題,對我廠的膠球清洗裝置系統(tǒng)中存在問題的裝置進行改進。
3問題的解決
一,對凝汽器不合理的部分進行改造。在膠球死區(qū)的位置(圖1的陰影部分)點焊不銹鋼金屬網(wǎng),使其成弧狀。便膠球流動,使膠球脫離死區(qū)的范圍。
二,對于柵格網(wǎng)的傾斜角度可以進行重新調(diào)整。使其角度可以在規(guī)定的范圍之內(nèi)。
三,對于回收管徑過小,可采取擴大其口徑的方法,使其形成一個漸縮管。更有利于膠球的回收。對于其回收管與凝汽器的循環(huán)水出口管的空間位置加以改造,使回收管傾斜于循環(huán)水出口管。
四,應采取軟質膠球和硬質膠球配合使用。從而清除凝汽器銅管中的軟垢和硬垢。膠球的選擇應耐磨、質地柔軟畜于彈性,材質均勻,硬度適中,氣空均勻貫通,濕態(tài)比重1.00-1.15,在5-45℃水溫下,使用期內(nèi)球內(nèi)徑不大超標,不老化。使用時濕態(tài)球直徑一般比冷卻管內(nèi)徑大1.0-2.0mm,冷卻管有兩種規(guī)格時,以小規(guī)格的一種為準,冷卻管口加裝套管口以套管為準選擇膠球。
五、凝汽器膠球清洗裝置系統(tǒng)運行操作
1、投運前準備,
(1)正常投球量
為凝汽器單側單流程冷卻管根數(shù)7%-13%,依膠球循環(huán)一次所需時間的長短,取下限或上限或其接近值,膠球循環(huán)一次的時間一般以30秒作為界限。
(2)膠球補充周期或更換周期
膠球補充周期為凝汽器膠球清洗裝置系統(tǒng)累計運行7次,也可根據(jù)本單位具體情況不同調(diào)整補充周期。膠球更換周期,根據(jù)國產(chǎn)球使用統(tǒng)計,其更換周期為膠球清洗裝置系統(tǒng)累計運行60次。
另外,在水中漫泡一段時間后,個別膠球可能脹大過多,致使直徑超標,在補充和更換膠球時,均應及時換掉,以防冷卻管被堵。膠球用溫水漫泡24小時,對浸泡后不合格的球去出不用。
(3)加球:打開裝球室放氣門,放水門,將裝球室上蓋打開,放入泡好的膠球,然后將上蓋壓好,將放氣門、放水門關閉。
(4)排氣,將裝球室出水閥打開,打開排氣閥,將裝球室內(nèi)氣排掉直至出水,關閉排氣閥及放水閥。
2、運行操作
將收球網(wǎng)操作手輪旋至“收球位置”;膠球泵進口閥打開;啟動膠球泵;打開裝球室出口閥;將裝球室切換閥打至“清洗位置”;
3、停止操作;
將裝球室切換閥打至“收球位置”;膠球泵出口閥打開;停止膠球泵;關閉裝球室出口閥;關閉膠球泵進口閥;
經(jīng)過分析膠球清洗裝置系統(tǒng)能夠更好的改善凝汽器真空,克服了傳統(tǒng)清洗方法的缺陷,降低了清洗成本,提高了發(fā)電效率,為我廠發(fā)電供熱做出大的貢獻。