小機-央空調(diào)冷凝器膠球清洗裝置系統(tǒng)長期無法收球問題的治理與效果分析
為了逐步實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo),各發(fā)電企業(yè)通常采用汽機通流改造、供熱改造等成熟技術(shù)進行節(jié)能優(yōu)化,取得了突出效果。隨著“三改”政策的穩(wěn)步實施,節(jié)能減排工作要求愈加嚴(yán)苛,F(xiàn)以某廠小機膠球清洗裝置系統(tǒng)改造前后節(jié)能量、碳減排量的計算為例,說明輔機節(jié)能潛力巨大,值得發(fā)電企業(yè)進一步挖掘。
“十四五”開始,中國將逐步實現(xiàn)2030年碳達(dá)峰目標(biāo)和2060年碳中和愿景。國家發(fā)展改革委、國家能源局印發(fā)了《國家發(fā)展改革委國家能源局關(guān)于開展全國煤電機組改造升級的通知》根據(jù)《通知》要求,全國各地在推進煤電機組改造升級工作過程中,需統(tǒng)籌考慮煤電節(jié)能降耗改造、供熱改造和靈活性改造,實現(xiàn)“三改”聯(lián)動。
基于上述要求,當(dāng)前各火力發(fā)電廠通常采用汽輪機通流部分改造、供熱改造等成熟、適用的節(jié)能改造技術(shù),取得了良好的節(jié)能降耗效果,但上述改造往往投資較大,回收周期較長。而輔機節(jié)能改造具有投資小、收益明顯的特點,正越來越受到發(fā)電企業(yè)的重視。針對小機膠球清洗裝置系統(tǒng),尤其是投運時間較久、投運效果較差、資金緊張的企業(yè),對其進行有效治理,可顯著提高凝汽器清潔度,降低機組發(fā)電煤耗。
1冷凝器膠球清洗裝置m.wwzhou.cn設(shè)備概況
某廠二號機組汽輪機為東方汽輪機廠生產(chǎn)的NZK600-16.7/538/538型亞臨界、一次中間再熱、單軸、三缸四排汽、直接空冷凝汽式汽輪機。機組配置兩臺50%容量的汽動給水泵組和一臺30%容量的電動給水泵,每臺小機設(shè)有獨立的凝汽器并配套膠球清洗裝置。
2015年機組加裝尖峰凝汽器后,小機膠球清洗裝置系統(tǒng)多次投運,收球率一直為零,考慮到堵管風(fēng)險,停運膠球清洗裝置系統(tǒng)。由此造成小機凝汽器臟污,小機背壓增加,汽耗量增加,機組整體耗能增加。
2冷凝器膠球清洗裝置m.wwzhou.cn問題分析
2.1冷凝器膠球清洗裝置設(shè)備概述
小機凝汽器為杭汽生產(chǎn)制造的四流程凝汽器,冷卻面積1660m2,管束材質(zhì)為TP317,冷卻管數(shù)量3800根,有效長度5600mm,循環(huán)水流量設(shè)計值3300m3/h,循環(huán)水管徑720×8mm,冷卻水為黃河水,運行中常有水塔填料、雜草等雜質(zhì)進入循環(huán)水系統(tǒng)。
2.2冷凝器膠球清洗裝置原因分析
根據(jù)現(xiàn)場情況綜合判斷,導(dǎo)致收球率低的主要原因有以下3個方面:
2.2.1系統(tǒng)阻力大
膠球清洗裝置系統(tǒng)管路較長,且直角彎太多,造成局部阻力大,循環(huán)水動力偏小,不足以克服系統(tǒng)阻力,膠球無法正常通過冷卻管束,堵塞管道,不能達(dá)到清潔的目的。
小機凝汽器為杭汽生產(chǎn)的四流程凝汽器,水室內(nèi)部結(jié)構(gòu)復(fù)雜、死角多,膠球進入凝汽器后在水室內(nèi)打轉(zhuǎn),無法順利通過。
膠球清洗裝置系統(tǒng)長期無法正常投運,管束內(nèi)壁結(jié)垢、增厚,直徑變小,膠球無法正常通過。
2.2.2循環(huán)水旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)攔污效果差
小機凝汽器冷卻水為開式循環(huán)水,循環(huán)水通過凝汽器帶走小機乏汽產(chǎn)生的熱量,循環(huán)水溫度升高后回到冷卻塔進行散熱,如此往復(fù)循環(huán)。機組循環(huán)水泵入口套旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)裝置,用于過濾水中雜質(zhì),但旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)由于年久失修,不能有效攔污,因此循環(huán)水系統(tǒng)雜物較多,水中雜質(zhì)隨循環(huán)水流動堵塞凝汽器管束,堵塞收球網(wǎng)
出口。
2.2.3冷凝器膠球清洗裝置收球網(wǎng)存在設(shè)計缺陷
收球網(wǎng)網(wǎng)板結(jié)構(gòu)單薄,易變形。收球網(wǎng)網(wǎng)板間隙不均勻,導(dǎo)致收球網(wǎng)污染或卡球。
收球網(wǎng)網(wǎng)板角度不合理。收球網(wǎng)距離收球彎管段太近,收球網(wǎng)網(wǎng)板呈30°,角度太大不利于收球。
收球網(wǎng)出球口管徑偏小。出球口偏小不利于膠球的順暢排出,易導(dǎo)致網(wǎng)板積球,出球口堵塞。收球網(wǎng)導(dǎo)流板不合理。導(dǎo)流板結(jié)構(gòu)不合理,不能起到應(yīng)有的導(dǎo)流效果,甚至起到反作用,形成渦流,使膠球在收球網(wǎng)出口處打轉(zhuǎn)、聚集,不能及時排出,堵塞收球網(wǎng)出口。收球網(wǎng)執(zhí)行機構(gòu)設(shè)計不合理。收球網(wǎng)投運時間較長,開關(guān)次數(shù)多,且設(shè)備長久承壓,易導(dǎo)致收球網(wǎng)不能關(guān)閉到位,在殼體與收球網(wǎng)筒體內(nèi)壁形成較大的間隙,造成跑球。
3冷凝器膠球清洗裝置處理過程
鑒于機組尖峰改造前系統(tǒng)收球率正常,且全廠機組所用膠球均采自同一廠家,因此排除凝汽器結(jié)構(gòu)以及膠球本身質(zhì)量問題。
為提高膠球的回收率,徹底解決小機膠球長期無法回收的難題,保證凝汽器清潔度,達(dá)到節(jié)能減排的目的,重點從以下幾個方面進行處理。
3.1冷凝器膠球清洗裝置更換高品質(zhì)旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)網(wǎng)板,確保循環(huán)水水質(zhì)
結(jié)合機組檢修,發(fā)現(xiàn)大量水塔填料堵塞聚集在收球網(wǎng)出球口,堵塞出球口,且旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)框架損壞嚴(yán)重,起不到應(yīng)有的攔污作用。
因此,應(yīng)選擇較好的濾網(wǎng),從源頭進行治理:
(1)為了防止水質(zhì)對于網(wǎng)板的腐蝕,所有濾網(wǎng)均選用316L材質(zhì);
(2)為了更好地確保通流量,單臺濾網(wǎng)網(wǎng)板1/3部分打孔!7mm,其余部分采用5mm×5mm的網(wǎng)絲,如此不僅能更好地起到攔污作用,且通流量也較原來稍有增大。
3.2優(yōu)化現(xiàn)有膠球清洗管路
依據(jù)“管路盡可能短、管路彎頭盡可能少”的原則,拆除多余的彎頭,同時結(jié)合仿真使管道布置趨于合理。
3.3優(yōu)化收球網(wǎng)結(jié)構(gòu)
收球網(wǎng)作為膠球清洗裝置m.wwzhou.cn/系統(tǒng)的主要部件,參考以往檢修經(jīng)驗,結(jié)合仿真結(jié)果,重點從以下5個方面進行改進:
改進收球網(wǎng)板角度,將活動收球網(wǎng)板與循環(huán)水管殼體內(nèi)壁的夾角在空間允許的情況下盡量減小,使結(jié)構(gòu)更符合水流動力學(xué)原理,使膠球更容易排出;將原有出球口直徑由108mm擴至138mm;收球網(wǎng)板格柵由原來的7mm×4mm變?yōu)?mm×4mm;收球網(wǎng)材質(zhì)整體更換為316L材質(zhì),轉(zhuǎn)軸為雙相鋼材質(zhì);在角度及尺寸方面對原有擾流板進行優(yōu)化。改進后,冷卻水在出球口處不易形成渦流,且由于夾角變小,活動網(wǎng)板變陡峭,膠球能更順利地排出。同時,在網(wǎng)板下部的出球口處設(shè)置穿孔固定網(wǎng)板,并與殼體呈圓弧形焊接,以消除水流沖擊產(chǎn)生的渦流,增大出球口空間,從而使收球更加通暢。
4冷凝器膠球清洗裝置改造效果及經(jīng)濟性
4.1冷凝器膠球清洗裝置改造效果
2021年6月18日,系統(tǒng)改造完成;6月25日系統(tǒng)次投運,一周后收球,兩側(cè)收球率分別為96.7%和98.3%;隨后連續(xù)運行至12月,收球率基本在接近97%或以上,達(dá)到改造效果。設(shè)備連續(xù)投運3個月,小機及凝汽器端差、清潔度、凝汽器熱負(fù)荷等重要指標(biāo)計算結(jié)果如表1、表2所示。
4.2冷凝器膠球清洗裝置經(jīng)濟性
根據(jù)表1、表2計算結(jié)果,重點從以下幾個方面進行對比。
4.2.1對數(shù)平均溫差
凝汽器對數(shù)平均溫差計算公式如下:
LMTD=t2-t1=Δt(1)lns 1"ln!"t-t δt+Δtts-t2δt式中:LMTD為對數(shù)平均溫差(℃);ts為凝汽器壓力下的飽和蒸汽溫度(℃);t1為冷卻水進口溫度(℃);t2為冷卻水出口溫度(℃);Δt為冷卻水溫升(℃);δt為凝汽器傳熱端差(℃)。膠球系統(tǒng)投運正常后,在相同負(fù)荷下,兩臺小機凝汽器對數(shù)平均溫差改善2.2~6.34℃,效果明顯。
名稱 膠球系統(tǒng)投入狀態(tài)機組負(fù)荷大氣壓力小機進汽壓力小機進汽溫度小機進汽流量小機凝汽器背壓凝汽器循環(huán)水進水溫度 凝汽器循環(huán)水出水溫度凝汽器熱負(fù)荷凝汽器傳熱端差對數(shù)平均溫差 凝汽器總體傳熱系數(shù)凝汽器清潔系數(shù) 名稱 膠球系統(tǒng)投入狀態(tài)機組負(fù)荷大氣壓力小機進汽壓力小機進汽溫度小機進汽流量小機凝汽器背壓凝汽器循環(huán)水進水溫度 凝汽器循環(huán)水出水溫度凝汽器熱負(fù)荷凝汽器傳熱端差對數(shù)平均溫差 凝汽器總體傳熱系數(shù)凝汽器清潔系數(shù) 4.2.2凝汽器傳熱端差 |
單位 MWkPa MPa ℃ t/h kPa ℃℃ MW ℃ ℃ W/(m2·K) — 單位 MWkPa MPa ℃ t/h kPa ℃℃ MW ℃ ℃ W/(m2·K) — |
表1系統(tǒng)改造前后2A凝汽器主要參數(shù)變化表 |
600MW試驗工況 |
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300MW試驗工況未投 投入 299.94 300.15 89.31 88.95 0.46 0.47 365.90 355.38 23.28 21.91 3.35 5.86 14.48 26.64 17.05 29.02 8.95 9.61 8.90 6.7010.13 7.83 0.53 0.74 0.26 0.31 |
2A凝汽器 450MW試驗工況 |
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未投 451.33 89.33 0.74 359.04 29.584.17 14.72 18.89 14.51 10.79 12.76 0.69 0.33 |
投入 448.94 89.23 0.74 364.43 28.766.21 27.09 30.76 14.88 6.03 7.72 1.16 0.48 |
未投 600.03 89.21 1.06 368.82 36.034.79 13.97 19.75 20.16 12.35 15.05 0.81 0.39 |
投入 589.08 88.87 0.90 365.13 35.857.75 29.58 34.63 20.43 6.27 8.551.44 0.59 |
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表2系統(tǒng)改造前后2B凝汽器主要參數(shù)變化表 |
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300MW試驗工況 |
2B凝汽器 450MW試驗工況未投 投入 451.33 448.94 89.33 89.23 0.75 0.75 359.04 364.43 30.93 29.96 4.32 6.27 15.10 27.49 19.40 31.30 15.00 15.41 10.88 5.66 12.91 7.40 0.70 1.26 0.34 0.52凝汽器清潔度 |
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MW試驗工況未投 投入 600.03 589.08 89.21 88.87 1.06 0.91 368.82 365.13 38.15 37.35 4.89 7.82 14.34 29.99 20.19 35.13 20.38 20.74 12.28 5.94 15.01 8.24 1.07 1.52 0.40 0.62 |
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未投 299.94 89.31 0.47 365.90 23.76 3.41 14.86 17.73 10.02 8.51 9.88 0.61 0.29 |
投入 300.15 88.95 0.48 355.38 22.51 5.93 27.09 29.66 10.41 6.29 7.50 0.84 0.35 4.2.3 |
凝汽器端差是凝汽器壓力下的飽和水蒸氣溫度與清潔系數(shù)是影響總體傳熱系數(shù)的主要因素,清潔凝汽器冷卻水出口溫度之差,是衡量凝汽器經(jīng)濟性的系數(shù)計算公式如下:重要指標(biāo)。cK (3)β=凝汽器傳熱端差計算公式如下:K0×βt×βmΔtk=tbbh-txhc(2)式中:βc為清潔系數(shù);K為當(dāng)前凝汽器的總體傳熱系數(shù);式中:Δtk為凝汽器端差(℃);tbbh為小機排汽壓力下的飽K0為基本傳熱系數(shù),K0=c1×νm1/2,其中c1為傳熱管內(nèi)徑和溫度(℃);txhc為小機凝汽器出口循環(huán)水溫度(℃)。系數(shù),νm為冷卻水流速;βt為冷卻水溫度系數(shù);βm為管材膠球系統(tǒng)投運正常后,在相同負(fù)荷下,兩臺小機凝和壁厚修正系數(shù)。汽器傳熱端差改善2.3~6.77℃,效果明顯。膠球系統(tǒng)投運正常后,在相同負(fù)荷下,兩臺機凝汽器清潔度得到提高,尤其是在高負(fù)荷階段,效果明顯。
4.2.4膠球清洗裝置系統(tǒng)經(jīng)濟效益
由表1、表2對比可知,膠球系統(tǒng)投運正常后,在相同電負(fù)荷工況下,小機汽耗量減小,3種工況下平均節(jié)汽量約1.80t/h。以下經(jīng)濟性計算,小機進汽焓值取3180kJ/kg,鍋爐效率93.5%,管道效率99%,年運行天數(shù)200天,電煤低位發(fā)熱量23100kJ/kg,原煤單價取860元/t,則年節(jié)約費用約:3180×1.80÷(23100×99%×93.5%)×200×24×
860÷10000≈110.5萬元/年本次改造投入成本138.61萬元,在不考慮膠球損壞帶來損失的前提下,收回成本需:138.61÷110.24≈1.26年
4.2.5減碳量
依據(jù)4.2.4內(nèi)容,年節(jié)約發(fā)電標(biāo)煤約1010.35t,參照國家統(tǒng)計局相關(guān)數(shù)據(jù),相應(yīng)CO2排放因子取2.62,則年減少碳排放約2647.12t。
隨著國家“雙碳”計劃的實施,節(jié)能減排工作刻不容緩。以往的研究改造通常側(cè)重于主機冷端系統(tǒng),對輔助設(shè)備的關(guān)注相對不足,本文通過膠球清洗裝置系統(tǒng)改造前后投運效果對比,證明對輔機系統(tǒng)實行有效的節(jié)能改造措施,對企業(yè)節(jié)能降耗有著重要意義,尤其是在“雙碳”“三改”政策下,類似小機膠球清洗裝置系統(tǒng)改造等節(jié)能技改類項目,可作為發(fā)電企業(yè)挖掘內(nèi)部節(jié)能潛力、降低發(fā)電成本的重要途徑,助力企業(yè)實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo),同時文中所述改造方法可供存在同樣問題的電廠參考。